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创新管理模式 夯实设备基础
——晋西车轴车轴分公司强化设备管理纪实

来源:365365体育在线投注 ???? 点击量:100 ???? 发布日期: 2018-07-18


 2018年以来,晋西车轴股份有限公司车轴分公司不断强化设备运行管理,提升设备运行能力和效率,使设备长期保持正常运行,确保了生产经营工作的有序开展。

制度建设是根本

 “工欲善其事,必先利其器”。设备管理水平是企业的管理水平、生产发展水平和市场竞争能力的重要标志之一。企业发展必须建立在具备先进设备及良好的管理水平之上,对此,车轴分公司眼睛向内,着眼于细微之处,对设备运行科学管理,持续改进。

 “设备管理制度及有效的执行是降低设备故障发生率的有效途径”,这一句话,已经深深烙印在每个车轴员工的心里。为了将现场实际与稳定设备功能性、提高设备功能精度相结合,分公司制定完善了一系列检修及备件基础管理制度,从制度上把牢设备管理的第一关。

 设备点巡检是了解设备功能、解决设备实际问题的重要手段。分公司充分规范点巡检各项制度和点巡检人员的操作,保证设备稳定。由于分公司区域广、面多、线长,点巡检人员均以单兵作业为主,对此,分公司机电科与六个生产车间利用微信平台分别建立了综合点检群,及时发布点巡检设备状况,发现问题迅速处理。对不同区域的设备状况做到有效掌控,实现了设备管理的针对性、有效性。同时,分公司还聚焦全员管理,探索创新基础管理方式方法,严抓点检信息化周期管理、维修记录管理等基础管理的落实情况。通过执行计划,完成情况查询、设备启停情况查询、点检结果查询等技术性措施,强化设备在线状态检测诊断,实现对设备功能情况的有效控制。

 推进维修现场的标准化管理工作,能最大限度地消除维修现场安全隐患,杜绝异常事故的发生,从而提高维修质量和工作效益。分公司本着“精、准、细”的原则,不断夯实设备基础管理,在设备管理过程中,实行维检深度融合,将设备维修人员管理纳入到车间日常设备管理体系,实现由“对车间管理”到“对人员管理”的转变,确保信息交流畅通。

自主保全是秘诀

 设备不是坏了才修,而是当它稍有异样时就及时对症下药,这样能最大限度地延长设备的使用周期。为确保及时发现问题,维修人员每日对设备进行巡检维护,找出设备潜在的各种缺陷,如磨损、松动、漏油、振动等影响正常运行的设备缺陷,做到及时处理、及时排除隐患。

 精锻机是分公司的关键设备,其效率的发挥直接影响后续生产能力。为提升精锻机设备的精细管理水平,以精锻机“设备稳定、状况改善”为目标的关键设备管理方案经过大家的反复研究讨论终于出台。方案按照人员职责、管理标准等几个关键环节,形成了14个具体项点,明确了52项细化标准。在关键设备管理过程中,分公司全员参与、不断完善、常抓不懈,在安全装置防护、设备功能精度恢复、清扫周期保持等方面采取了有效管理手段。与此同时,专业人员还开展了关键设备管控回头看活动,保证了实施效果。此外,分公司还在关键设备管理增加创新内容,“中部禁止钻跨”“检修必须断电挂牌”“当心车动伤人”等一个个醒目的警示牌被挂在了作业区内,一个个成熟的危险源治理举措也随之出台。

创新创效深挖潜

 走进精锻车间,你会看到这样的场景:机械手有序地从热处理炉中抓取着车轴方料,传送、夹紧、锻打、传送……然而这一切有条不紊的动作却是人在远程操作,智能化在这里不仅充满了韵律美,更带来了高效率。

 130工房有1台精锻机和1台环形加热炉,自2010年投入使用以来,随着设备长时间、不间断的使用,时常出现精锻机液压油温异常升高的故障报警。油温异常升高,就需要停车1-2小时,通过轴流风机对油箱进行物理降温,直接打断了连续生产的节奏,造成动力能源的极大浪费。对此,分公司主动出击,围绕设备改造创新创效,决定对精锻机液压系统进行改造。成立了专门的攻关小组,生产准备科及车间维修人员积极配合,找问题、查图纸,反复对比,共同研讨改造方案。改造期间,拆除了长距离钢制管道,改造为短距离橡胶管网,有效解决了液压油温异常升高的故障报警,同时,完成了关键设备消缺3项、功能恢复5项,编写了改造程序及改造说明书,为相关部件的改造提供了详实的第一手资料。131热处理炉单挂改双挂是此次改造过程的难点,由于热处理作业时走行速度快,双挂极易发生转折点冲出作业范围的问题,同时,炉内作业易造成工件碰触炉壁、热处理性能不达标,影响后续生产。为此,攻关小组在专业人员的配合下反复实践,对热处理加工程序做了大量改进。经过反复试车检查,最终实现了单挂改双挂操作。通过大家的齐心努力,经过1个月的跟踪和完善,设备运行稳定,满足了生产要求。            


  (石 磊)